Компьютеры | Охлаждение блока питания компьютера. |
|
---|---|---|
Согласен. Уже считаю. По расчёту. Непонятки. |
|
|
Извиняюсь за долгое молчание -- одновременно участвовать в двух темах на разных форумах мне трудновато. Отсимулировал схемы в OrCAD PSPICE 10.0. Рабочая частота 40кГц, напряжение питания 300В, выходное напряжение 5В, ток нагрузки 30А. Результаты (отредактировано): Стандартный БП Обратное напряжение на диодах = 30В Переделанный БП Обратное напряжение на диодах = 25В В обеих схемах дроссель после выпрямителя 200мкГн, конденсатор на выходе 1мкФ (величина чисто символическая, т.к. при таком токе нагрузки "работает" в основном дроссель). В "стандартном" БП параллельно первичной и вторичной обмоткам (точнее двум полуобмоткам) включены демпф. цепи (100ом/1нФ, 10ом/10нФ). В переделанном БП оставлена одна демпф. цепочка, со стороны нагрузки. Если я где-нибудь не ошибся, вывод вполне однозначный - переделка компьютерного БП с сохранением мощности невозможна, если считать номиналы по предложенной Вами методике. А что получилось у Вас? Сообщение отредактировано 16:22 - в схемах была небольшая ошибка. Цифры исправил, хотя изменения несущественные. |
|
|
...одновременно участвовать в двух темах на разных форумах мне трудновато. У меня отмазка ещё серьёзнее - в десятке тем на 4-х форумах... ...напряжение питания 300В, выходное напряжение 5В... Результаты: Обратное напряжение на диодах = 21В Что то я не пойму... Переделанный БП Обратное напряжение на диодах = 21В То же самое и здесь. После фильтра, напряжение первичной и вторичной обмоток синусоидальное. Из за того, что форма синус, напряжение на обмотках трансформатора нужно снизить. Для этого коэффициент заполнения импульсов нужно уменьшить. У Вас же указано 50%, а это... не знаю с чем связать. Как Вы получили эти проценты? Приведите обычные значения коэффициента заполнения импульсов, пожалуйста. Повторюсь с расчётом: |
|
|
Пусть на диоде упадёт 0,9В (и дросселе фильтра), значит, после выпрямителя 14В. 5/14=0,36. Отсюда коэффициент заполнения 0,36/2=0,18. Элементарно, Ватсон ! В модели учитывается индуктивность рассеяния (коэфф. связи обмоток) и присутствует конденсатор емкостью 1мкФ, включенный последовательно с первичной обмоткой. Эти факторы дают существенное уменьшение среднего напряжения на выходе выпрямителя - примерно до 10В (даже чуть меньше). А коэфф. заполнения Вы неправильно считаете, делить на 2 не надо (подразумевался коэфф. заполнения на выходе выпрямителя). Отсюда цифра 68%. С индуктивностью рассеяния я м.б. малость перебрал, так что коэфф. заполнения может быть поменьше, где-то в районе 55%. Результаты от этого качетвенно не изменятся. Каким получилось напряжение на первичной обмотке трансформатора 200Вили 300В? Это размах, а не амплитуда. Все Ваши дальнешие рассуждения ошибочны. Повторяю - напряжение синусоидальное. Расскажите это симулятору Напряжение на первичной обмотке далеко не синусоидальное. Никаких оснований не доверять OrCAD PSPICE у меня нет. Вы, очевидно, модель в симуляторе не гоняли, так что разговор беспредметный. |
|
|
В модели учитывается индуктивность рассеяния (коэфф. связи обмоток)... Хорошо, что напомнили. Какой коэффициент связи Вы указали? Эти факторы дают существенное уменьшение среднего напряжения на выходе выпрямителя... Приведите, пожалуйста полностью все цифры - напряжения, индуктивности, длительности импульсов, номиналы сопротивлений в цепи затворов транзисторов, параметры источников сигналов и т.д. Каким получилось напряжение на первичной обмотке трансформатора 200Вили 300В? Это размах, а не амплитуда. Все Ваши дальнешие рассуждения ошибочны. Тогда точно оговаривайте характер цифры. В расчётах то, используется амплитудные значения, а не размах. Повторяю - напряжение синусоидальное. Расскажите это симулятору Напряжение на первичной обмотке далеко не синусоидальное. И сильно отличается от синуса? Осфциллограммку сбросьте, пожалуйста. Никаких оснований не доверять OrCAD PSPICE у меня нет. Не работал с ним (кроме ранних версий), но не доверять ему нет оснований, так как прога довольно серьёзная. Вы, очевидно, модель в симуляторе не гоняли, так что разговор беспредметный. Любите же Вы делать безапеляционные заявления... |
|
|
Какой коэффициент связи Вы указали? 0.99 Приведите, пожалуйста полностью все цифры - напряжения, индуктивности, длительности импульсов, номиналы сопротивлений в цепи затворов транзисторов, параметры источников сигналов и т.д. В модели стандартного БП - индуктивность первичной обмотки 10мГн, сопротивление 0.1ом, индуктивность каждой из вторичных полуобмоток 100мкГн, сопротивление 0.01ом. Остальное см. на схемах: Если считаете, что я специально, или по глупости, или еще по какой причине сделал неправильные модели -- делайте свои, гоняйте в симуляторе, выкладывайте результаты. Посмотрим. Тогда точно оговаривайте характер цифры. В расчётах то, используется амплитудные значения, а не размах Русским языком было сказано: И сильно отличается от синуса? Осфциллограммку сбросьте, пожалуйста Начал проверять с моделирования, не пошло что то, и я забросил. Что не пошло уже не помню... хотя, кажется, вспомнил! На предыдущей странице Вы утверждали следующее: "Моделирование на компе показало, вроде бы, что всё в порядке, но есть тонкости, игнорировать которые нельзя." Путаетесь в показаниях |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Ха, оказывается модель трансформатора с отводом в OrCAD-е кривая. Коэфф. трансформации с какого-то хрена считается как sqrt(2*L1/L2), отсюда напряжение на вторичных обмотках занижено в 1.41 раза. Составителям библиотеки надо руки поотрывать.. Поправил я это, заодно увеличил коэфф. связи до 0.999. Результаты см. в отредактированном сообщении выше. Впрочем, температура в среднем по больнице изменилась мало, переделанный блок проигрывает катастрофически, если делать расчет по Вашей методике. Осциллограмма стала еще меньше похоже на синус Для верности прогнал модель еще в двух симуляторах (CircuitMaker и MicroCap) -- то же результат. |
|
|
Не отвечаю, так как пока нечем крыть. Если бы я сначала переделал комповый блок для компа и запустил комп от него, тогда хоть данные были бы, а так... К стати, информация к размышлению. Первые эксперименты. Амплитуда обратного напряжения на диодах вторичных выпрямителей в обоих случаях, практически, одинаковая - 15В на диодах выпрямителя +5. То есть, при запитке первичной обмотки синусом, амплитудное значение тока первичной обмотки стало больше - 0,28А, по сравнению с запиткой меандром (0,22А). Правда, если не ставить конденсатор фильтра сразу после выпрямителя, перед дросселем, то амплитуда остаётся той же - 0,22А, и в этом случае, разницы по току между запиткой синусом или меандром нет. Но, при запитке синусом пропадают выбросы тока (при меандре - 0,65А). Так как запитка идёт прямо на трансформатор, то эти выбросы - результат рассасывания зарядов в диодах выпрямителя. Так что, динамические потери всех вторичных цепей пропадают при запитке трансформатора синусом... забыл отключить демпфирующие цепочки на трансформаторе, ведь при запитке синусом они не нужны, а потери вносят... Теперь немного по моделированию. На счёт формы. При индуктивности дросселя, равной индуктивности первичной обмотки транса, синусоида, конечно, не очень, ведь фильтрующие свойства пропорциональны отношению индуктивности бросселя к индуктивности первички. Увеличьте индуктивность дросселя раза в 2-4, соответственно, уменьшив ёмкость последовательного конденсатора, и форма станет больше похожа на синус. |
|
|
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем. pro-radio.online | Обратная связь |
© 2003—2024 |